一般做精度补偿时,测量间隔为50mm,有的客户就往往设定袢4007=50(这样相当测量问隔为50/1000mm),这样即使用激光干涉仪测量了各点的误差,但补偿的位置不对,仍然看起来无效,实际是补偿位置不对。 设定#4007=50000,这时的测量点间隔=50mm,用激光干涉仪测量了各点的误差,就可以进行正确的补偿了。 另外还有客户报告其铣床的“机械精度误差”用激光干涉仪测定都大于300um,但三菱CNC相关补偿量参数#4101的设定范围在“-128—127”um。如何设置补偿量呢? 其实在三菱CNC的机械精度补偿参数中“补偿量=设定值×补偿倍率”。#4006是补偿倍率,一般设定为#4006=1,如果补偿值过大,则必须提高参数#4006设定值,通过设定倍率参数#4006可以对即使很大的“误差值”进行补偿。 三菱CNC的补偿功能强大,经过补偿后,系统精度可达到0.0001 mm。发那科Fanuc oi一MC数控系统主轴9012报警维修.淮安数控系统维修案例分享
原因: 在循环运行中,超出了控制器 ( 等时同步 ) 允许的****多生命符号错误数量。
处理:-检查总线机械部件(电缆、插头、终端电阻、屏蔽层等)。-正确设置控制器生命符号的连接(p2045)。-检查控制器是否正确发送了生命符号(例如:使用STW2.12,STW2.15和触发信号ZSW1.3创建跟踪)。-检测报文允许的故障率(p0925)。-检查总线或者控制器是否满负荷(例如:总线周期Tdp设置得过短)。注释:PB:PROFIBUSPN:PROFINET在…时的反应N:无在…时应答N:无在…时的反应A:无在…时应答A:无
溧阳三菱数控系统维修说明FANUC 0-TD系统的数控车床CRT闪烁、发亮的故障维修.
事例:故障现象:一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电上去后系统总空开马上跳闸。故障分析:该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成本没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。
一般造成凯恩帝数控运行总是死机维修故障的原因主要有 1.机器使用环境差,内部灰尘太多了导致死机。 2.系统控制中心风扇和外部排风机问题导致内部元件温度很高、内存或硬盘故障。 3.主机电源损坏,导致供电不足。 4.发那科数控系统与外部连接的数据线接触不良。外设与主机的数据线连接有松动时,会造成数据在传输过程中出现中断或错误,同样会造成机器总是死机。 5.系统中毒,造成内部文件丢失或损坏。 6.非正常的关机,不要直接强行关机或关机启动之间间隔太短,这样易造成系统文件损坏或丢失,引起运行时死机,更甚者会引起系统崩溃。海德汉530数控系统203故障代码维修.
25050 轮廓监控,轮廓误差大于轮廓监控公差带,即轮廓误差大于MD36400设定值 1.增大轮廓监控公差带MD36400设定值 2.对位置环和速度进行优化 3.提高增益MD32200设定值 4.减小加速度MD32300设定值 5.检查机械部分 25060 速度设定值点限制,指令速度大于****大速度设定值,即速度设定值大于MD36210中的数值 1.检查速度的实际值是否受到机械部件运动的影响 2.检查速度设定值电缆 3.修改****大速度MD36210和设定值监控延迟时间MD36220 25070 轴的漂移太大 通过关闭自动补偿,调节偏移补偿,知道位置滞后为零,然后再恢复自动补偿以便平衡动态漂移变化 25080 轴的位置监控,跟随误差大于精确****停设定值,即跟随误差大于MD36010的设定值 1.适当增加精确准停限制MD3600,MD36010 2.增加****停时间MD36020 3.优化速度/位置调节器,提高伺服增益MD32200西门子数控系统维修常见问题及解决电话.淮安数控系统维修案例分享
Rexroth力士乐数控系统运行中报警401紧急停止维修.淮安数控系统维修案例分享
发那科的数控系统是现在大多数工厂会使用的设备,它有时会死机,有时它会持续 5-10 分钟死机后重启。刚开始可以通过禁用系统启动试运行的一些程序来修复它。大约一周后,这个问题又出现了。不知道你们有没有碰到过这种情况,有什么方法可以判断系统的故障原因?看完这篇文章,你就会明白答案了。 导致发那科数控系统死机的原因有哪些呢? 1、过热 过热会降低发那科数控系统的运行速度,还会导致其冻结。如果温度足够高,可能会损坏系统处理器的集成电路并使其无法使用。 为防止这种情况发生,请确保您的数控系统完全通风。另外,请勿在恶劣环境下使用。淮安数控系统维修案例分享
在一家电子设备制造企业,一台数控钻床出现了频繁死机的故障。维修人员到达现场后,首先检查了系统的散热情况,发现散热风扇运转不畅,导致系统温度过高。清理散热风扇并确保其正常运转后,死机现象有所减少,但并未完全消除。接着,他们对系统的内存进行了检测,发现有一条内存条存在故障。更换内存条后,系统运行了一段时间,但又出现了死机的情况。经过深入分析,发现是系统中的一个软件与新安装的硬件存在兼容性问题。维修人员对软件进行了更新和优化,并重新安装了驱动程序。经过一系列的努力,数控钻床终于不再死机,稳定地运行起来。这个案例表明,在解决数控系统故障时,不仅要关注硬件问题,软件的兼容性和稳定性同样不容忽视。定期对数...